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山西中煤油、煤尘分离处理方案

2016.04.16
某煤制气企业是以煤炭为原料,在气化剂的作用下,通过一系列物理和化学反应,生产出煤气,然后制成甲醇、汽油、柴油和液化天然气、煤基天然气等产品,同时在生产过程中产生部分酚水。酚水中含有大量的油、尘及悬浮物,含油酚水在煤气水分离装置气后进行减压闪蒸,分离出油、酚水、尘,部分乳化油、溶解油、尘不能有效分离而进入后系统酚氨回收装置,这样就会导致换热器运、塔盘堵塞,影响脱硫化氢、脱氨、萃取,不利于装置高负荷长周期运行。
 
为解决这一问题,我公司提供全面的解决方案(源头净化控制Source control purification)),其中煤气化企业生产系统工艺助剂(专利产品)是有效降低焦油粘度,减少油品含水率,促进油、煤尘分离的高效产品。此方案已在多家煤化工行业使用,取得良好的效果。
 
使用效果:经过60天使用,得出使用结果如下:
1. 酚水含油量:使用前1500mg/l ,使用后800mg/l;
2. 酚水中悬浮物含量:使用前2%,使用后1%;
3. 酚水中COD:使用前39000mg/l,使用后21000mg/l;
4. 煤焦油水份含量:使用前12%,使用后5%。
 
清洗周期:
1. 脱酸塔、脱氨塔:使用前3个月,使用后12个月;
2. 换热器:使用前30天,使用后6个月;
3. 煤气冷却器:使用前半年,使用后1年;
4. 萃取塔塔板:使用前1个月,使用后5个月。
 
油回收量:
中油:使用前1800t/月,使用后2500t/月;
焦油:使用前1700t/月,使用后2200t/月;
含尘焦油:使用前320t/月,使用后450t/月。
同时有益于煤气水的后期处理,减少废水中COD和其它有毒物质的排放,节约能源消耗,降低和消除安全隐患,提高企业竟争力,实现企业绿色创想